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同力重機:余熱發(fā)電對水泥生產(chǎn)線的影響

發(fā)布時間:2018/5/28 11:15:18    作者:同力重機    瀏覽次數(shù):3192

一、對煤粉制備系統(tǒng)的影響

煤磨采用Φ3.8mx(7+2.5)m風(fēng)掃式球磨機,烘干 熱源來自篦冷機二段高溫端。余熱發(fā)電投用后,出現(xiàn) 了以下問題:

1)入磨熱風(fēng)溫度降低入磨熱風(fēng)溫度由345℃左右降低到240℃左右。 原煤堆場是露天布置的。余熱發(fā)電調(diào)試時正值雨季, 原煤外水含量由8%增加到15%左右,水分蒸發(fā)需要 一定的時間并吸收大量的熱量,且煤粉不易分散均 勻,此時入磨風(fēng)溫已經(jīng)無法滿足要求。

2)通風(fēng)阻力增大人磨熱風(fēng)溫度降低,導(dǎo)致出磨煤粉含水量大,流 動性變差,甚至導(dǎo)致煤磨袋除塵器“糊袋”,使煤磨系 統(tǒng)通風(fēng)阻力增大。

3)磨機臺時產(chǎn)量下降入磨熱風(fēng)溫度降低使煤磨產(chǎn)生“包球”現(xiàn)象,磨機 臺時產(chǎn)量由40t/h降低到35t/h左右,從而減少了在 高峰電價時的避峰時間,增加了電耗。

4)煤粉質(zhì)量變差 煤粉因含水量由1.0%升高到2.0%左右,相互 “聚團”導(dǎo)致轉(zhuǎn)子秤下煤不順暢。有時煤粉的細度也會 因磨內(nèi)拉風(fēng)過大而偏粗,引起燒成帶延長,窯尾溫度 偏高,C5下料管及煙室易結(jié)皮,窯易結(jié)后圈,進而影 響系統(tǒng)通風(fēng),使欠燒料增多。

二、對燒成系統(tǒng)的影響

燒成系統(tǒng)采用雙系列五級低壓損預(yù)熱器和TSD 型分解爐,大窯頭罩及TC型第三代充氣梁篦冷機, 燃料采用低揮發(fā)分混合煤。余熱發(fā)電投用后。雖然出現(xiàn)了很多問題,但也有積極的影響。

1、窯頭部分

1)篦冷機損壞余熱發(fā)電調(diào)試初期,為了提高和穩(wěn)定進入AQC 爐的氣體溫度,篦冷機采取厚料層操作。一段篦下壓力經(jīng)??刂圃? 200~6 800Pa,二段液壓缸壓力在10-12MPa,有時甚至高達13MPa。此時入AQC爐的氣體溫度一般都在375℃左右,有利于提高發(fā)電量。但料層過厚,有以下危害:篦板被燒壞,大量炙熱 的紅料漏到篦下,將固定梁、篦子燒變形;加油管燒斷后,固定梁軸承缺油損壞;液壓缸壓力過大導(dǎo)致其底 座經(jīng)常開焊,嚴重時幾乎每個班都要停篦冷機焊液壓 缸底座。

2)二次風(fēng)溫下降料層過厚,導(dǎo)致一段冷卻風(fēng)吹不透料層,入窯風(fēng)量減少,不利于窯頭煤粉的燃燒,二次風(fēng)溫下降約 65℃左右。

3)窯頭排風(fēng)機負荷增大AQC爐的投用導(dǎo)致系統(tǒng)阻力增加850Pa左右, 回轉(zhuǎn)窯窯頭排風(fēng)機電流由原來的35A增加到40A。

4)窯頭罩負壓明顯偏小余熱發(fā)電系統(tǒng)投入后,受阻力增加和漏風(fēng)點增多 的影響,窯頭罩壓力經(jīng)常保持在一15— 一30Pa,比以前 (一50Pa)明顯偏小。為了確保窯頭罩負壓,避免燒壞窯 頭設(shè)備,將篦冷機三段冷卻風(fēng)機閥門開度由85%降低 到50%左右。導(dǎo)致熟料冷卻效果變差,出篦冷機熟料 溫度上升50-80℃左右。

2、窯尾部分

余熱發(fā)電投用初期,為增加發(fā)電量,曾人為將 C1出口溫度提高到360-370℃,導(dǎo)致熟料熱耗增加。 高溫風(fēng)機進口管道阻力增加1 600Pa左右,高溫風(fēng)機 電動機電流增大,電耗增加。 好的影響有:高溫風(fēng)機進口氣體溫度由335℃左 右降低到218℃左右,徹底解決了葉輪結(jié)皮嚴重引起 風(fēng)機振動大的問題。

1)進磨熱風(fēng)溫度下降 生料磨進磨風(fēng)溫由300℃左右降低到220℃左右,導(dǎo)致出磨生料水分增加。減小磨內(nèi)噴水量后引起料層不穩(wěn),喂料量波動較大,振動停車的次數(shù)明顯增多。特別是余熱發(fā)電調(diào)試初期,因高溫風(fēng)機塌料使進 磨熱風(fēng)風(fēng)量突然減小導(dǎo)致振停次數(shù)較多。

2)系統(tǒng)阻力增大 窯尾袋除塵器出口壓力由原來的一2 800Pa增大 到一3 220Pa左右。好的影響有:節(jié)約用水。生料磨運行時,噴水量由原來的18m3/h減小到13m3/h左右;生料磨停止運行 而余熱發(fā)電繼續(xù)運行時,增濕塔噴水系統(tǒng)則無需開啟,節(jié)約用水30m3/h。

3、燒成系統(tǒng)

1)調(diào)整篦冷機料層厚度,加強系統(tǒng)密封保持合適的篦冷機料層厚度,一段篦床料層厚度 由650—800ram減至500—650mm,二段料層厚度由 600一750mm減至500ram左右,三段料層厚度由500- 650mm減至350~450mm。對整個系統(tǒng)的漏風(fēng)處進行 密封,使窯頭罩壓力保持在一50Pa左右,穩(wěn)定了窯的 熱工制度,提高了二次風(fēng)溫。

2)窯頭電除塵器輸送系統(tǒng)節(jié)能改造由于電除塵器下的粉塵輸送設(shè)備能力富裕量變 大,可以減少3臺FU鏈式輸送機的運行時間,實現(xiàn) 節(jié)能降耗,運行時間是同時間斷開停,開機5min,停機15rain。經(jīng)過幾個月的試運行,節(jié)能效果 顯著,同時延長了拉鏈機輸送鏈的使用壽命。

3)對C1進行外保溫,并將C1出口氣體溫度降低 到正常值。

4)清除SP爐灰斗積灰和雜物,改造SP爐排灰系統(tǒng),避免高溫風(fēng)機塌料。

4、生料制備系統(tǒng)

將噴水系統(tǒng)直管頭改成了“鴨嘴”頭,并限量給水,使其能夠均勻噴灑到有效的輥壓面積上,穩(wěn)定了料層;在人磨熱風(fēng)水平管道底部分別增設(shè)2個漏斗溜子,清除積料,保證了入磨風(fēng)量;為減小系統(tǒng)阻力,增 大通風(fēng)量,將人磨熱風(fēng)管道連接處的直角改為45°斜坡;選粉機電動機轉(zhuǎn)速由800r/min降到了700r/min 左右,出磨生料細度合格,水分保持在0.8%左右,滿足了窯的煅燒需要。


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